摘要:砼较沉排工程在江新洲洲头北岸实施后,已显示出它抗冲刷能力强、整体性能好的优点。加固后该段江岸水流平顺、流速减缓,沉泓向右岸推移的趋势得到明显遏制;江岸无冲刷、崩岸发生;铰链排未发生脱块、移动等现象;江岸由冲刷变为逐渐淤积。因此可认为铰链排护岸在本工程应用中达到了预期的效果。
关键词:砼铰链沉排 长江 护岸工程 应用
1工程概况
江新洲位于长江中游末端,属江西省九江县所管辖。江新洲河段为分汊河段,从九江长
江大桥以下长江进入江新洲分汊区,河道渐宽。右汊较为顺直,左汊较为弯曲。20世纪80年代后左汊进口处由于左岸沙滩淤长,深泓右靠,使江新洲洲头受水流顶冲,洲头两侧崩岸严重。
江新洲江岸加固工程砼铰链沉排区位于长江左汊河道,江新洲洲头北岸。此区迎流顶冲、
流场紊乱、流速大。根据附近湖口水文站实测成果,在河段中水位时,平均流速1.37m/s,近岸流速1.29~1.59m/s,因受水流的冲刷,岸坡崩塌严重,最陡坡度达到1:0.7,河底深泓最低高程约-16.12m(黄海高程,下同),水下岸坡1:1~1:3,河床土体为粉细砂淤积层。为稳定河势,维护洲头稳定,阻止深泓持续向右侵蚀,确保大堤安全,经过方案比较确定,在洲头北岸14+200~14+800处采用砼铰链排固岸措施,对此段江岸进行重点整治。
2沉排设计
2.1砼铰链排护岸断面设计
根据长江的河势变化、水流特点及江岸的地质条件,确定江新洲洲头北岸14+200~
14+800段江岸加固采取下列断面形式:枯水位以下铺设砼铰链排,当岸坡陡于1:2时,抛投装砂土工织物袋补坡至1:2时坡度后再铺设铰链排。排首系排梁固定,铰链排在下端坡脚处于平铺15.0m。在护坡坡脚处抛投15m宽透水四面六棱体框架,抛投3层。其断面形式见图1。
2.1.1装砂土工织物袋补坡
由于此段江岸较陡,且岸坡土体为粉细砂,地质条件较差,最陡处达到1:0.7。为了保证
岸坡的稳定和排体的安全,必须对此岸坡进行抛投补坡。根据江岸的实际情况,我们采用装砂土工织物抛投补坡至1:2。装砂土工织物与通常采用的抛石补坡比较具有以下优点:①对岸坡土起到一定的反滤作用,防止岸坡砂土流失造成崩岸;②对铰链排的衬底土工布起到一定的保护作用,避免了抛投块石刺破衬底土工布。土工织物袋用200g/m2土工布缝制成φ100×200cm的土工布袋。土工布袋由厂家按设计要求加工,其土工织物性能见表1。
2.1.2 透水四面六棱体框架减速促淤
针对此段迎流顶冲,水流条件较紊乱,横向环流流速较大,对岸坡坡底淘蚀作用较强等实际
情况,我们在此段坡脚抛投15m宽透水四面六棱体压脚,抛投3层。当底层水流流经透水四面六棱框架,流速减小,所携带泥沙就可淤积在坡脚抛投区域,保证了岸坡的稳定。四面六棱体砼杆件断面尺寸10cm×10cm,高1.0m,架立钢筋φ10,砼标号C15。
2.1.3系排梁固定排首
根据现场实际情况我们采用两种形式的系排梁固定排首。
(1)在14+700~14+800段,此段枯水位以上岸坡较平整,条件较好,我们采用现
浇50%埋石砼系排梁,系排梁底宽1.2cm,顶宽2.0m,高1.2m,梁顶高程8.12m,系排梁内埋φ20系排拉环。
(2)在14+200~14+700段,因为此段历年堆石,如进行现浇埋石砼,需拆除此堆
石。由于底层堆石已和岸坡相互咬合,拆除会造成岸坡失稳。故此段系排梁采用组合钢梁。组合钢梁由坡顶埋石砼系排墩拉结钢索固定。其平面布置见图2。
表1 土石织物性能表
材料 窄样条拉伸 梯形撕裂强度 CBR顶破 垂直渗透 等效孔 断裂强度 断裂伸长率 (kN) 强度(kN) 系数(cm/s) 径O95 (kN/5cm) (%) |
200±5g 高强机织 ≥6.79 1×10-2 0.09 土工布 ≥3.01 ≥2.46 ≥34.6 ≤17.8 ≥1.00 ≥1.02 |
2.2砼较链排排体设计
根据计算和工艺的需求,拟定铰链面板尺寸为60cm×60cm厚10cm。砼面板间
φ16U形螺栓连接,砼面板底部铺设380g/m2反滤土工布,土工布与排体系结,衬底土工布性能要求见表2。排体形式见图3。
材料 窄样条拉伸 梯形撕裂强度 CBR顶破 垂直渗透 等效孔 断裂强度 断裂伸长率 (kN) 强度(kN) 系数(cm/s) 径O95 (kN/5cm) (%) |
380±5g 高强机织 ≥12.2 1×10-2 0.05 土工布 ≥5.42 ≥4.43 ≥34.6 ≤17.8 ≥1.80 ≥1.84 |
由于该段江岸地处迎流顶冲地段,须对排体进行风浪作用下稳定及抗掀起校核。
(1)风浪作用下排体的稳定性校核采用下列公式计算
式中:——浪高(m);
——护坡厚度(m);
——护坡材料容重(kN/m3)
——水容重(kN/m3)
经计算=2.8&<5.7满足风浪作用下稳定要求。
(2)抗掀起校核按下式计算
式中:——临界流速(m/s);
——系数,取=2;
——护坡的相对浮容重(kN/m3);
——重力加速度(m/s2);
——护坡厚度(m)。
经计算=2.43m/s,大于水下流速,故排体满足抗掀起稳定要求。
3 沉排3.1 沉排工艺
根据工艺的需要,选择单块体宽22m,按照江岸实际所需护岸长度确定排体长44~
75m。为了使排体平顺、准确地沉放到设计位置,根据本工程的实际情况,经反复试验确定的工艺见图4。
3.2 抛投装砂土工织物袋补坡
因沉排区水下岸坡约1:1~1:1.5左右,要求抛投土工织物袋将岸坡调整到1:2.0,补坡抛
投砂袋26750m3。土工织物砂袋抛投工艺为:搭建抛平台→平台定位→土工袋灌砂→抛投砂袋。
灌砂采用砂泵从江底将砂泵入深仓驳,运到现场再用砂泵将砂泵入袋内。为防止袋内返水
将砂溢出,在袋口设30~40cm的高强钢丝滤网,待砂袋灌满后即可停砂泵,拆除滤网,缝合袋口。
图4 沉排工艺图
抛投前先对抛投区进行断面复核,计算抛投量。平台定位用400t方驳在抛投区上游抛锚定位,抛投平台挂在方驳下游侧,在定位船下游长度方向进行断面抛投。砂袋抛投只待砂袋灌满封口后将闭门钢丝绳松掉,活页门张开,砂袋即可滑出钢筒沉入江底。
为确保砂袋准确到位,采用10m×10m网格进行抛投量控制。时根据抛投试验参数控制平台的位置、抛投提前量使抛投断面达到设计要求。
3.3 沉排工作船加工
沉排工作船采用2艘400t平板驳拼装,工作船设有拼排平台、拉排梁、卡排梁等,工作
船配有6台锚机作为移船动力,配4台5t卷场机作为拉排动力。在工作平台前沿设2台2t卷扬机作起重用,工作船所有动力由120Kw发电机供给。工作船立面布置见图5。
3.4 拼排及排首系接
铰链排衬底土工布采用300g/m2高强机织土工布。土工布由厂家按每块排体的面积加工好
运到现场,铺土工布前先将布卷成22m长的布卷,人工抬运上工作平台,按排体单元长度展开,平铺在平台上。在铺好的土工布上用人工将砼方块从运输船抬到平并按要求布置,然后用卡环将方块纵横向联结,再将排体与土工布系结,使土工布与排体连成一体。
每块排第一单元体(排首)拼接好后,岸侧与排首钢梁连接,江侧与拉排梁连接,用两个
5t卷扬机和两个滑轮组及陆上地锚将排首缓慢从平台滑出,当排体滑出平台上剩一排砼块时,放下卡排梁,将排卡住,同时工作平台与岸上系排梁对位,卸去排首钢梁,将砼块用卡环逐个与系排梁连接,则排首系接完成。
3.5 沉排及采取的措施
沉排时只需提升卡排梁,起动机拉排梁卷扬机和锚机,工作平台向江平移,排体即缓慢滑
出平台下沉。为了确保排体准确沉放到位,避免在过程中排体出现翻折、散排等现象,在中采取了下列一些措施,达到了理想的效果。
3.5.3 毛竹加固排体
因沉排区迎流顶冲、流场紊乱、流速较大(实测最大流速达2m/s),在此情况下沉排,排体易翻折,特别是排尾沉故时,翻折的可能性更大。为此过程中在排体横向采用毛竹加固措施。根据情况,加固范围一般在排尾10~20m,间隔两排砼块加一道毛竹。视水情况,若是回流区,在排体上、下游侧纵向各加固一道毛竹;如无回流,只在上游侧加一道毛竹。此项措施增加了排体的整体性,提高了排体的抗翻折能力。
3.5.2钢丝绳调整排体受力条件
排体是由砼块拼接而成,最大排由3317块砼块拼成,为使每块砼块纵向拉筋不致因受力
不均被拉断而造成散排,在拉排梁及排首梁上按砼方块间距设拉环,将钢丝绳穿在拉环内,绳头系在梁的两端,用钢丝绳穿在拉环内,绳头系在梁的两端,用钢丝绳来调整方块拉环的拉力,采取这一措施,过程中砼块的钢筋拉环无拉断的现象发生。
3.5.3排尾采用砼排尾梁配重
因排尾距岸较远且水深超过20m,为保证排尾能准确沉放到位,排尾下沉采用砼排尾梁配
重措施。排尾梁按排的宽度设置6根,采用6个滑轮组及脱扣装置与排尾梁边接。排尾梁系结好后起动拉排梁卷扬机,提升卡排梁,排尾缓慢下沉,边下沉边将工作船向江中平行移动,直到排尾按要求沉放到位,然后将脱扣装置插销抽出,排尾与脱扣装置脱开。
4结 语
砼较沉排工程在江新洲洲头北岸实施后,已显示出它抗冲刷能力强、整体性能好的优点。
加固后该段江岸水流平顺、流速减缓,沉泓向右岸推移的趋势得到明显遏制;江岸无冲刷、崩岸发生;铰链排未发生脱块、移动等现象;江岸由冲刷变为逐渐淤积。因此可认为铰链排护岸在本工程应用中达到了预期的效果。
砼铰链沉排作为近年发展起来的一项新型护岸技术,其设计、可借鉴经验较少。在沉排设计、过程中,通过与单位密切配合和反复试验,解决了一些技术问题,为以后的设计及可提供一些有益的借鉴。
4.1 排体宽度及搭接长度确定
排体宽度直接关系到整个工程造价的大小和工艺。排体宽度过大,则用船吨位大,
过程中容易产生排体折叠、脱落、翻转等现象;排体宽度过小,则排体块数多,总的搭接宽度加大,工程投资增加。在本次工程设计、过程中,曾选定排体宽度15m、22m、28m进行比较。采用28m宽排体,难度太大,最后予以否定;采用15m宽排体,借用毛竹加固支撑可以沉放。根据经济比较最选定排体宽度为22m。排体搭接长度受沉排时水深和工艺控制,设计时选用搭接2m宽,过程中,未出现开天窗现象。如果排体长度较小,水深小于10m搭接长度可以减小至1.0~1.5m。
4.2 装砂土工织物袋抛投补坡效果
装砂土工织物袋作为抛投材料进行护岸在本次工程设计时,未见国内介绍此方面有关设
计、经验。通过本工程的和运行观测,我们认为:对于粉砂土质江岸,采用装砂土工织物袋代替块石进行江岸抛投补坡,能有效地阻止长江枯水位时,江岸内侧地下水反向渗透破坏,具有良好的保土性和透水性。而且土工织物还具有工厂化生产、砂可就地取材、简便等优点。其工程造价与抛石相当。
4.3 透水四面六棱体框架压脚
透水四面六棱体框架作为一种新兴的固岸技术,在本工程中发挥了它独有的作用,弥补了
铰链排尾部抗冲刷能力弱的缺点,变被动冲刷为主动淤积,确保了铰链排护岸与坡脚防护联成一有机整体。