摘要:利川市梅子水电站建设较早,由于设计受当时条件限制装机容量较小,年利用小时较大,弃水较多。因此增容改造可行性分析工作显得十分必要。根据电站多年运行参数、水文资料及财务经济评价进行分析增容可行性。
关键词:梅子水 电站 增容扩建 可行性
一 工程概况
梅子水是利川市五大水系之一,位于市西北部,为长江三峡段汇入支流——石芦河的主要源头之一,主流源于利川市南坪乡,沿东北方向流经南坪乡、柏杨坝镇、兴隆口管理区,在两河口(石家咀)出利川进入重庆市境内,于云阳故陵镇汇入长江。干流全长84.4km,流域总面积547.12km2,其中境内河段长45.4km,流域面积227.5km2。境内河道按地形可划分为两段,上段26.1km纵坡平缓,平均纵坡1.1‰,下段19.3km纵坡陡,自然落差大(即从一级电站大坝开始至重庆市边界),平均纵坡达3.5%,水力资源丰富,水能理论蕴藏量6.89万kw,可开发量2.41万kw。该流域规划按五个梯级开发,总装机10台共13270kw,其中一、二级电站早已建成(装机容量1570kw),三级电站(设计装机6000kw)已完成初设阶段前期工作。
一级电站于1986年建成,已运行15年,该站地处自然落差非常集中的跌水——跌马坎下方,仅引水380m就获得水头115m,引用流量1.3m3/s,装机2×500kw。主要建筑物为:浆砌石低拦水坝一座,以满足引渠进水要求,引水部分为全隧洞长380m,渠末设浆砌石前池一座,前池至厂房敷设D800压力钢管一条长250m。机电部份现状为:机组为斜击式,分设高压室和中控室,发电机电压为400v,采用10kv电压等级将电力输送到柏杨镇35kv变电站,输送距离9km。该站自建成至今运行正常,上网后年均发电量600万kwh,最高达650万kwh,计入调度限发电及设备非正常检修等因素,该站年均发电量可达630万kwh左右,最高可达680万kwh,即年利用小时数在6000-6800h之间。
二级电站建于1977年,已运行24年,该站拦水坝紧接一级电站尾水,引渠长0.96Km,渠末设浆砌石前池一座,前池至厂房敷设D800压力钢管一条长127m,水头62m,引用流量1.5m3/s,装混流式机组2台共570kw(1×320+1×250),无副厂房。电力送至一级一并输出,该站主要由于机组设备质量差,运行一直不正常。
存在的问题
1、原装机容量小
一、二级电站受开发时期客观条件限制,即主要由于资金不足、用电负荷小、小孤网运行等因素制约,致使电站装机容量未能按充分合理利用水力资源的要求确定,导致装机容量小,年利用小时数过高且长时间弃水。
2、引用流量小,汛期弃水严重
一级电站引用流量为1.3m3/s,仅为中水年年均流量3.13m3/s的41%,利用流量显然小了。自92年上网以来,在年利用小时数高达6000-7000h的情况下,仍长期弃水,从州水文水资源勘测局提供的丰、平、 枯代表年逐日平均流量统计计算,平均每年日均流量大于引用流量出现弃水的时间达203天,多达4872h,充分说明梅子水一、二级电站现有装机引用流量小,造成了水力资源浪费,具有较大的改、扩建增容潜力。
3、机组设备质量差
二级电站目前部份运行正常,但机组设备状况极差,由于建设时期条件困难,四台主机分别由四个非正规厂家制造,质量差且不配套,运行一直不正常,目前已严重老化,出力不足,处于带病运行状态,两机组只能达到额定出力的70%-80%,另据运行统计显示,机组每年因被迫停机修理多达900-1500小时,而且买不到配件。该站自1992年上市网以来,年均发电量 211万kwh,仅为设计值380万kwh的56%,年利用小时数仅3700h,主要是设备质量问题所致,加之该站厂房现已十分破旧,因此,该站亟待更新改造。
4 改造的必要性
鉴于上述情况,加之两站都早已并网运行,尤其上游五座小水库每年可提供600万m3调蓄水量,为电站提供可靠的日调节条件,枯水期可集中发高峰电,该项目实施后,装机容量约占市网电站装机的20%,枯水期利用大型日调节池发峰电,在市网上具有较好的调峰作用。而且按现行规范上网电站年利用小时过高实际上是水力资源的浪费,因此拟对两站进行改扩建,实现增容,解决弃水浪费和年利用小时数过高的问题,将年用小时降到4500h左右,使水力资源得到合理、充分的利用,多发电、发峰电,从而获得更好的经济效益。因此,对梅子水一、二级电站进行扩建改造增容不仅必要,而且十分迫切。
二 工程自然条件
2.1 气象水文
2.2.1 气象
梅子水流域属亚热带湿润季风性山地气候,流域内历年平均气温12.2℃,最高+34.9 ℃,最低 -15.9℃,无霜期234天,相对湿度在80%-83%之间。峰面雨是降水的主要特征,流域内设有南坪、柏杨两个雨量站,南坪站位于流域上游,始建于1964年,积累资料37年,柏杨站始建于1958年,积累资料43年。流域内多年平均降雨量1400mm,年最大降雨量1835mm,年最小降雨量782.2mm,24h最大降雨量:南坪站212.9mm、柏杨站202.5mm。
2.2.2 水文
委托恩施州水文水资源勘测局作本工程水文分析计算,现将流域特征参数及计算成果列于下面:
1、F=139km2 L=26.1km J=1.1‰
2、设计年径流成果表(表1-1)
设计年径流成果表
表1-1
年 别 |
设计频率P |
年雨量(mm) |
年径流深(mm) |
年平均流量(m3/s) |
代表年 |
丰水年 |
P=20% |
1550.5 |
870.8 |
3.84 |
1970 |
平水年 |
P=50% |
1349.6 |
713.6 |
3.16 |
1987 |
枯水年 |
P=80% |
1115.9 |
543.1 |
2.38 |
1992 |
2.2.3 设计洪水
该工程规模为小Ⅰ型,按规范要求取洪水设计频率为P设=5%,经计算得设计洪峰流量为594 m3/s。由于坝址上游河道纵坡平缓,尤其是开河口人工河段及节制闸行洪能力有限,洪水期间导致上游大片淹没,形成滞洪库容从而大大削减了洪峰流量,从1982年7月洪水(p=2%)坝上实测水位计算过坝流量仅为107m3/s,本次设计过坝洪水流量经滞洪调洪演算Q设=205m3/s。
三 工程改造方案3.1 水能计算
3.1.1 基本资料和设计条件
1、径流系列:
梅子水为引水式电站,只能在枯水期利用上游开河口排涝控制闸进行日调节,故选用丰、平、枯三个典型代表年以日为时段作水能计算。
1970年 丰水年(p=20%),年平均流量3.84m3/s;
1987年 平水年(p=50%),年平均流量3.16m3/s;
1992年 枯水年(p=80%),年平均流量2.38m3/s;
2、利用水头:
一级电站:前池正常水位1107.9m,下游尾水位992.4m,利用毛水头115.5m,考虑水头损失后按平均利用水头110m作水能计算。二级电站:平均利用水头59m。一、二级电站合并改建,平均利用水头174m。
3、出力系数:
一、二级电站改扩建均取7.5。
4、设计保证率:
一、二级电站均采用p=80%历时保证率作为其设计保证率。
3.1.2 水能计算
按无调节、常水头作逐日可发出力计算。
梅子水一级电站,在枯水期可利用上游开河口排涝控制闸进行日调节,装机容量宜适当大一点,故拟定装机容量1000kw、、2000kw、2500kw、3000kw四个方案,分析发电量与装机容量(引用流量)的关系。
梅子水二级电站,考虑与一级电站引用流量相匹配,按推荐装机规模1600kw计算。
梅子水一、二级合并扩建,考虑一级现有机组作为增发节性电量,二级现有机组报废,拟定新增装机容量3000kw、4000kw和5000kw计算,水能计算成果见表1-2。
梅子水一、二级电站改扩建水能计算成果表
表1-2
电站 名称 |
装机容量(mw) |
最大引用流量(m3/s) |
发电量(万kw.h) |
年利用小时(h) |
水量利用系数(%) | |||
全年 |
4-8月 |
9-11月 |
12-3月 | |||||
梅子水一级 |
1.0 |
1.21 |
716 |
353 |
195 |
168 |
7152 |
31.6 |
2.0 |
2.42 |
1094 |
616 |
287 |
191 |
5471 |
48.4 | |
2.5 |
3.03 |
1222 |
706 |
317 |
199 |
4889 |
54.0 | |
3.0 |
3.64 |
1326 |
782 |
339 |
205 |
4419 |
58.6 | |
梅子水二级 |
0.5 |
1.13 |
365 |
178 |
99 |
88 |
7291 |
30.1 |
1.6 |
3.46 |
709 |
417 |
182 |
110 |
4432 |
58.5 | |
梅子水合一级 |
3.0 |
2.30 |
1683 |
940 |
443 |
300 |
5607 |
47.0 |
4.0 |
3.07 |
1954 |
1135 |
503 |
316 |
4886 |
54.6 | |
5.0 |
3.66 |
2143 |
1271 |
546 |
326 |
4286 |
59.9 |
由电站出力历时保证率曲线,查得设计保证率P=80%的保证出力为:
梅子水一、二、合一级保证流量均为0.63m3/s,保证出力分别为518kw、278kw和820kw。
3.1.3 装机容量比较与确定
拟定1000kw至3500kw五个不同的装机容量,主要以年利用小时数和引用流量是否合理作为确定装机规模的依据,见表1-3
梅子水一级装机容量比较表
表1-3
装 机 容 量(kw) |
引 用 流 量(m3/s) |
年电量 (万kwh) |
年利用小时数(h) |
年利用小时情况评价 |
引用流量评价 |
水量利用率% |
1000 |
1.21 |
715 |
7152 |
太高 |
太小 |
31.6 |
2000 |
2.42 |
1094 |
5471 |
过高 |
小 |
48.4 |
2500 |
3.03 |
1222 |
4889 |
偏高 |
较小 |
54.0 |
3000 |
3.64 |
1326 |
4419 |
适中 |
适中 |
58.6 |
3500 |
4.07 |
1407 |
4020 |
偏低 |
偏大 |
59.7 |
从表中可以看出,五种装机方案从年利用小时数和引用流量两要素分析,装机3000kw时较优,年利用小时数适中,同时引用流量也界于丰、平水年年均流量之间,水量利用率达到58.6%。因此,选定一级电站装机容量为3000kw,除保留现有装机2×500kw外,再新装一台2000kw机组。二级站装机由一级站引用流量决定,一级站发电流量3.64m3/s,初选二级装机2×800kw,单机流量1.85m3/s,与一级引用流量匹配,选择合理。按此方案改扩建后,梅子水一、二级电站装机容量将由现在的1570kw增容至4600kw,净增容量3030kw。
比较方案按水能计算并结合现有装机等因素,确定装机总容量4830kw,一级1000kw,二级站址新装1台3200kw,现有机组更新为1×630kw。
3.2 工程改造方案
3.2.1 工程等别和标准
梅子水一、二级电站改扩建工程总装机容量为4600kw(推荐方案),工程等别为四等。主要建筑物为4级,次要和临时建筑物为5级。
3.2.2 推荐方案
该方案为原址增容,工程方案为:
1、一级电站
将现拦水低坝改建成闸坝,利用闸坝及开河口节制闸可蓄水60万m3,形成大型日调节池为梯级电站提供日调节水量,一级拟新增装机1×2000kw,设计水头112m,引用流量2.6m3/s。现有引水隧洞过流能力有限,拟在现隧洞左侧重新挖掘一条隧洞,断面1.5×2.0m,前池靠溢流堰侧扩宽5m,管道靠现管线左侧平行敷设,管中心距2.4m,取D1000,管长250m,将现高压室改作发电厂房,将高压室移至现副厂房一侧。
2、二级电站
二级电站将现有1×320+1×250kw机组报废,改造成2×800kw,设计水头61m,引用流量3.9m3/s。拦水坝不动,渠道过流断面和前池适当扩大,另于现管道右侧敷设一条D800压力钢管,厂房拆除重建。
该方案实施后 ,一级站装机为3000kw,二级站2×800kw,总容量4600kw,其中改扩建容量3600kw,比原一、二级装机增加3030kw。
3.2.3 比较方案
本方案将一级电站增容移至二级电站,拦水闸坝与推荐方案相同,引水部分均为隧洞,取水口位于坝前河道左侧凹岸处,洞长1.49km,于渠末(二级电站上方)建前池一座,敷设压力钢管一条长324m,取D1000,过流2.5m3/s,管道从二级前池以下靠二级现管线右侧平行布置,管中心距3.5m,厂房拆除重建,新装机1×3200kw,原两台共570kw机组改为1×630kw,该站装机3830kw,加上一级2×500kw,本方案一、二级总装机4830kw,其中改扩建容量3830kw,比原一、二级装机增加3260kw。
3.2.4 方案比较
1、地形地质条件:推荐方案地形条件较好,比较方案地质条件较好,两方案均能满足工程建设要求;
2、条件及工期:推荐方案条件好,比较方案条件差,推荐方案为优。工期均为12个月;
3、当地建筑材料:两方案基本相同,无明显优劣之分;
4、装机容量及年发电量:推荐方案比比较方案装机少230kw,年发电量少52万kwh,比较方案略优;
5、对现一、二级电站的影响:推荐方案对现一、二级电站运行影响较大,一级预计要停机3-5个月,二级需全程停机。比较方案对一级电站影响较小(在建闸坝时有影响),二级仍需全程停机。这一点比较方案略优;
6、工程量及投资:比较方案隧洞、前池及厂区工程量比推荐方案大得多,因此导致工程投资高出155万元,推荐方案为优。
综上所述,推荐方案虽然也存在某些劣势,如装机和发电量较少,对一级电站发电运行影响时间较长,但其优势亦十分明显,主要体现在地形条件、条件好,尤其至关重要的是工程量和投资小得多,从而使工程综合经济指标大大优于比较方案,经综合分析比较,选定推荐方案作为“可研”工作的重点。
四 经济评价4.1 经济评价方法与方案
本工程为小水电改造项目,本阶段主要针对改扩建项目进行经济评价,即从国家综合平衡角度出发,采用经济(影子)价格与社会折现率等经济参数计算项目的效益和费用,考察项目对国民经济发展的贡献,评价其经济合理性。本工程主要为发电效益,采用可避免成本方法,即以最优等效替代火电工程费用,按有无工程对比法,分析电量与容量的经济效益,计算经济评价指标。
本工程改扩建方案包括:一级在保留现有工程发电1000kw的基础上,整修引水坝,增建引水隧洞,扩大前池,新建压力管道、发电厂房和升压站,新增2000kw发电能力;对二级进行全面改造,扩大引水渠道,增建压力管道,翻修厂房,新装2×800kw机组(原机组退役报废)。
4.2 经济评价的主要依据
1、国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版);
2、部1995年6月发布的《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95)。
4.3 经济评价采用的主要参数
1、社会折现率:采用12%;
2、经济计算期:包括建设期、投产期和生产期,本工程建设期2年(实际期1年,准备期半年),生产期采用20年;
3、时间基准点:计算期的时间基准点定在建设期的第一年初。
4.4 工程经济费用
1、固定资产投资:
本阶段考虑财务现行价格为市场价格,经济转换系数均取1。因此,本阶段以工程静态总投资1291.72万元作为固定资产原值(固定资产投资形成率取1.0)。
2、年运行费用:包括修理费、材料费、工资及福利费和其它费用等,按财务经营成本计算,分别取值为:修理费取固定资产原值的1%;电站定员按增加6人计,福利费按职工工资总额的14%计算;材料费5元/kw;其它费用20元/kw。因此,本工程增加年运行费26.71万元。
4.5 工程效益
本工程主要为发电效益,分别计入电量效益和容量效益。根据国家电力公司动力经济研究中心所作《湖北电网电源发展战略研究》,拟定分季电量的可避免成本(经济价格)为:
丰水季(4-8月) 0.201元/kw.h
平水季(9-11月) 0.260元/kw.h
枯水季(12月1-3月) 0.443元/kw.h
容量效益按可避免成本(替代火电投资)537.2元/kw-年计。
根据改扩建方案,梅子水一级若不进行改造,发电效益将逐渐衰减,生产期平均以设计能力的70%承担基荷计,实施本工程仍保持老机组同样的发电能力,增发丰水季电量。二级全面更新改造 ,现有机组生产期平均发电效益只计30%。
梅子水一、二级实施改扩建后,可利用闸坝及开河口控节制闸蓄水约60万m3的调蓄能力进行日调节,在利川市电网内调峰,其工作容量以保证出力的4倍计。
根据动能指标计算梅子水一、二级改扩建工程的电量效益和容量效益,计算结果为:现有效益为211.68万元,实施改扩建后的效益为670.38万元,效益增量为458.70万元。
4.6 经济评价指标
根据前述分析,进行国民经济评价指标计算,经济效益费用流程计算,得到主要评价指标如下:
经济内部收益率: 29.7%
经济净现值: 1509.15万元
经济效益费用比: 20.20
经济净现值率 ; 139.8%
4.7 敏感性分析
主要针对影响国民经济评价指标较大的投资与效益两个因素;分别分析其对内部收益率的影响,成果见表1-4
敏感性分析表
表1-4
评价指标 项目 |
经济内部收益率(%) |
经济净现值 (万元) |
经济效益费用比 |
经济净现值率% | |
1 |
基本方案 |
29.7 |
1509.15 |
2.20 |
139.8 |
2 |
投资增加20% |
25.1 |
1293.21 |
1.89 |
99.9 |
3 |
效益减少20% |
23.8 |
962.84 |
1.64 |
89.2 |
4.8 综合评价
从国民经济评价指标来看,本工程经济效益显著,并具有抗风险能力,应尽早实施。
五 结论意见
经上述分析论证,该项目具有无征地、无淹没、无移民,条件好,工程量小,工程投资费用少、工程造价低的明显优势,调节性能虽不够理想,但可充分利用上游水库调蓄水量,并经闸坝和开河口节制闸蓄水形成60万m3的大型日调节池,能在枯水期对一、二级电站进行有效日调节,集中水量发高峰电,为缓解枯期利川电网缺电起到较明显的作用。从国民经济评价指标来看,项目经济效益显著,经济内部收益率达到29.7%,远高于12%的基准值,并具有抗风险能力,应创造条件尽早实施,以发挥其发电潜力,为地方经济发展多作贡献。
参考文献
1、《设计手册》1987年,电力出版社。
2、《水电工程设计基础》2003年中国电力出版社。
3、《小型水电站技术规范》1996年部。
4、2002年《建筑工程概算定额》、《建筑工程机械台时定额》、《工程设计概(估)编制规定》;
5、《小水电建设项目经济评价指南》部农村水电司;
6、《小水电建设项目经济评价规程》部1995年6月发布;
7、《工程水文学》1998年出版社;
8、《小水电站》1985年天津出版社;