摘要:上海新风色织厂总污水量500m3/d,废水中染料含量较高,不易处理。在污水处理工程设计中通过浓淡水分流、曝气、气浮、超滤等,将部分染料回收、回用,使出水水质大大低于国家排放标准,取得较好的社会和经济效益。
关键词:印染废水 染料回收 曝气池 气浮 超滤
样品 | Cr /mg/L |
BOD5 /mg/L |
SS /mg/L |
NH3—N /mg/L |
pH | BOD5 /Cr |
1# | 2 284.67 | 1 035 | 721.5 | 2.195 | 10.04 | 0.453 |
2# | 1 046.33 | 194.25 | 95.0 | 1.375 | 9.76 | 0.188 |
3# | 903.4 | 204.8 | 116.0 | 1.155 | 9.47 | 0.227 |
4# | 1 350.91 | 466.83 | 224.5 | 1.485 | 9.77 | 0.346 |
5# | 690.35 | 237.13 | 52.5 | 1.24 | 8.92 | 0.402 |
6# | 1 055.80 | 458.63 | 114.0 | 1.72 | 9.50 | 0.434 |
7# | 1 243.70 | 498.38 | 123.5 | 1.64 | 9.58 | 0.401 |
其中1#水样是大扫除时所取水样,浓度偏高。因本工程拟采用染料回收装置,经回收后废水浓度会有较大改善,所以1#水样的水质不予考虑。 从2#~7#水样分析资料来看: (1)多数水样BOD5/Cr比值为0.35~0.43之间,最不利值为0.188(2#水样)。因此一般来说该废水可生化性还是比较好的,采用以生化为主,辅以气浮的工艺流程是可行的。 (2)2#~7#水样BOD5值均<500mg/L,因此采用好氧工艺是较合理的。 (3)若使出水BOD5≤30mg/L,BOD5去除率需达到93.2%,因此采用延时曝气生化法较合适。 (4)只有当Cr去除率高达92%时,出水Cr才能达到上海市的排放标准Cr≤100mg/L。在整个印染行业这是有一定难度的。 1.6 处理后水质指标及分析 根据市环境监测中心1992年10月15日10∶00至10月16日10∶00一昼夜的监测采样,各生产工段设备均处于正常运行状态,生产负荷达到规定要求,以此作为污水处理后的水质指标(见表2)。 |
排放口 | pH | Cr /mg/L |
BOD5 /mg/L |
SS /mg/L |
色度 /倍 |
S2- /mg/L |
油 /mg/L |
NH3—N /mg/L | |
治理设施 进口 |
最大值 最小值 平均值 |
8.70 7.38 |
1 562 465 1 112 |
333 153 273 |
1 704 1 210 1 474 |
200 50 67 |
0.426 0.174 0.303 | ||
治理设施 出口 |
最大值 最小值 平均值 |
7.92 7.65 |
111 81.7 92.1 |
9.35 1.52 2.99 |
53 37 45 |
5 5 5 |
0.010 0.005 0.006 |
10.6 7.91 9.04 |
1.91 0.85 1.48 |
治理效率 /% |
91.7 | 98.9 | 96.9 | 92.5 | 98.0 | ||||
出口达标 率/% |
100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
从数据结果看,各项指标均达到或优于上海市排放标准(见表3),特别是Cr平均值&<100mg/L,证明这套污水处理设施大体上适合该厂的污水治理,一般运行效果较好。 |
序号 | 有害物质或项目名称及单位 | 最高容许排放浓度值 |
1 | pH | 6~9 |
2 | Cr/mg/L | 100 |
3 | BOD5/mg/L | 30 |
4 | SS/mg/L | 200 |
5 | 色度/倍 | 100 |
6 | S2-/mg/L | 1 |
7 | NH3—N/mg/L | 15 |
8 | 油/mg/L | 10 |
2 工艺流程 浓淡废水分别处理,浓废水经超滤回收靛蓝染料后,有机物浓度降低,减轻后续处理构筑物负荷,提高出水水质。 其中浓废水经超滤后的滤后水排入淡废水调节池;竖流式沉淀池中的泥用泵提升至真空过滤机,注入混凝剂,泥水分离,分离后的泥用车送往厂区煤渣堆场,分离出来的水流回淡废水调节池;竖流式沉淀池中的剩余污泥用泵提升,回流至延时曝气池;气浮池和消毒池分别注入混凝剂与消毒剂。 |
3 主要设备选择和构筑物设计
3.1 设计参数
3.1.1 设计水量
按厂方提供资料为500m3/d,其中生产废水450m3/d,生活污水50m3/d。
3.1.2 设计水质
生产废水:BOD5466.83mg/L,Cr1 350.91mg/L
生活污水:BOD5200mg/L,Cr400mg/L
混合废水水质:BOD5=(466.83×450+200×50)/500=440.15mg/L
Cr=(1 350.91×450+400×50)/500
=1255.82mg/L
3.2 调节池
调节池容量按6h平均时废水量计。
长×宽×高=8.2×4.35×3.5≈125m3。
停留时间=125m3/(500m3/d/24h/d)=6h。
为提高污水处理效果,防止大颗粒在池内沉淀,在池底设穿孔布气管,采用24h连续曝气。
3.3 延时曝气池
(1)每日去除BOD5量:(440.15mg/L-30mg/L)×500m3/d=205.1kg/d
(2)取污泥负荷NS=0.15kgBOD5/(kgMLVSS.d)
混合液污泥浓度MLSS=4g/L
混合液挥发性污泥浓度MLVSS与混合液污泥浓度MLSS的比值为0.7,则混合液挥发性污泥浓度MLVSS=4×0.7=2.8g/L。
容积负荷率NV=0.15×2.8=0.42kgBOD5/(m3.d)
曝气区容积=205.1/0.42≈488.33m3
取曝气池长39.35m,宽3.1m,深4m
则水力停留时间=(39.35m×3.1m×4m)/(500m3/d/24h/d)≈23.42h
(3)按每去除1kgBOD5耗氧1.8kg计算
则耗氧量=205.1×1.8=369.18kgO2/d
按氧利用率5%,污水清水氧传递速率比值0.7,空气含O2量21%计算
则供气量=369.18/(5%×0.7×21%×24×60)≈34.88m3/min
选用4台10m3/min罗茨风机,最大负荷时全部工作。采用穿孔管鼓风曝气。
3.4 沉淀池
采用竖流式沉淀池保证曝气池活性污泥回流的需要。
取沉淀时间1h,沉淀池表面负荷3m3/(m2.d),污水在沉淀区的上升流速0.000 83m/s,中心管流速0.3m/s。
3.5 气浮池
反应时间10min,泥水分离时间1h,溶气水量10.4m3/h(50%回流)。用水力喷射器吸气以减小噪声。水在溶气罐中停留3min。
3.6 污泥脱水
按0.3kg干泥/去除1kg BOD5计算:
205.1×0.3=61.53kg干污泥
折合成含水98%的污泥量:
61.53/0.02≈3 076.5L/d
选用绕带式转鼓真空过滤机2台。
3.7 超滤
由中国纺织大学纺化系膜分离科研组对废水进行膜分离可行性试验,并选定膜的种类。采用丙烯腈-聚氯乙烯(PAN-PVC)膜。超滤器为外压膜管式。
从图1可以看出,随着时间的延长,废水通量的下降速度较平缓,平均通量为60L/(m2.h),选用该膜是较好的。
月份 | 7 | 8 | 9 | |
处理水量/m3 | 13426 | 16815 | 11190.6 | |
能 源 消 耗 |
用水量/m3 | 770 | 900 | 900 |
费用/元 | 277.2 | 360 | 360 | |
用电量/(kW.h) | 22980 | 18580 | 20300 | |
费用/元 | 6894 | 7432 | 8120 | |
混凝剂 | 费用/元 | 2000 | 2000 | 2000 |
试剂 | 费用/元 | 300 | 1871.98 | 2990 |
设备折旧/元 | 3700 | 3700 | 3700 | |
人员工资/元 | 1450 | 1450 | 1450 | |
处理费用/元/m3 | 1.08 | 0.99 | 1.66 |
由于原材料涨价及一些小整改较多,使得处理成本上升,待稳定后会降低一些。同时染料回收工作还未开展,其效益没能体现。若将染料回收后用于生产,污水处理费用将大幅度下降,甚至转为赢利。 4.2 厂改造前后污水处理水质对比(见表5) 从表5的数据可以看出,改造后的污水处理水质明显优于改造前,达到甚至超过预期的设计效果。 |
项目 | 改造前 | 改造后 | 标准 | |
Cr | 进水/mg/L 出水/mg/L 达标/% |
1 361 155 88.6 |
1 112 92.1 91.7 |
&<100mg/L |
BOD5 | 进水/mg/L 出水/mg/L 达标/% |
243 14.5 94 |
273 2.99 98.9 |
&<30mg/L |
色度 | 进水/mg/L 出水/mg/L 达标/% |
331 91.25 72 |
200 5 93.5 |
&<100倍 |
采用工艺 | 生物接触 氧化法 |
延时曝气法 | ||
设计水量/m3/d | 150 | 500 |
5 调试、运行中发现的问题 (1)该工程于1991年8月竣工,9月中旬正式投入试车运行。采用生产废水直接培菌。由于曝气池上清液不能排入下水道,只能进入调节池,在较长时间内污泥体积提不高,延长培菌周期。 |