1 前言<?XML:NAMESPACE PREFIX = U1 />
山东景芝集团有限公司热电厂主机为双炉(20t/h)一机(3000kW),其中汽轮机为纯背压式,
a.取样冷却器的冷却回水没有经过凉水塔降温,直接进入回水井,回水井容量较小(20m3),导致循环水温度较高,容易形成水垢聚附于换热设备及管壁上,严重阻碍了水与介质
c.工业水泵、工业水箱及自投装置作备用设备,只在停机后发挥作用,使用时间较短,设
d.引风机、给水泵等冷却水直接外排,没有循环利用。
2 改造特点
2.1 改造后系统图
改造后系统如图2所示。
循环水通过循环水泵,经空冷器、冷油器、取样冷却器、凉水塔回到回水井,组成独
2.3 循环水加药处理
加入硫酸,消除水中碱度,将碳酸盐硬度变为非碳酸盐硬度。
H2SO4+Ca(HCO3)2=CaSO4+2CO2↑+2H2O
加入水质阻垢剂HEDP,使水中硬度成分难以在换热设备表面上聚附。
定期加入漂白粉,杀死水中有机物。
2.4 控制指标
通过加入硫酸量控制循环水PH值在7.5~8.5。
通过改变水质阻垢剂量控制循环水中在3.0~5.0mg/L。
通过更换新水控制循环水浓缩倍数K≤3。
3 改造结果
a.保证了换热设备的正常运转,达到良好的换热冷却效果。
b.换热设备勿需酸洗除垢,延长了设备的使用寿命,降低了维修强度及费用。
c.节水效果显著,改造前耗水量28m3/h,改造后耗水量8.5m3/h(其中循环水消耗量为
d.改造后循环水加药每年所需费用约
0.3万元,每年节省水费18万元,污水处理费9